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扬子石化完成水厂滤池控制系统改造

更新时间:2009-03-28

经过精心组织、奋力攻关,扬子石化电仪中心水厂电仪车间克服重重困难,圆满完成2018年首个隐患治理项目——扬子水厂供水装置滤池控制系统改造。

改造后不仅极大地提高了供水装置1号—3号滤池系统的运行性能,提高了监控的可靠性;而且为供水装置安全稳定运行提供了保障,保障了扬子石化化工装置的安全生产。

水厂电仪技术人员在对供水装置滤池原控制系统进行排查时,发现其投入使用时间较长,每格单独使用一个PLC,(PLC控制系统,Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器,专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置,是工业控制的核心部分。)仅3号滤池就有共8套小PLC,比较分散,不利于维护和管理;而且PLC型号较老,是厂家淘汰产品,购买备件困难,且稳定性差,通讯数据易丢失,故障频发,对工艺生产有较大影响,对安全生产也构成一定安全隐患。

摸清隐患要害后,针对存在的问题,扬子石化水厂电仪车间组织技术人员认真编制了检修改造方案,并与水厂、工程公司相关单位多次共同研究方案,最后确定进行滤池PLC控制系统升级改造,更换PLC为DCS控制系统,软件更新升级开发,确保系统的稳定性,以利于系统维护和管理。

为了保证改造的顺利进行,在改造前期准备阶段,水厂电仪车间组织精兵强将参战,车间主任滕大祝担任项目负责人全面负责把关,并调来经验丰富、技术精湛的仪表技师金茂勇等同志参加改造小组。2018年1月上旬,改造前期的桥架整修完成,电缆、光缆敷设完成,控制程序、画面线下组态完成,已具备控制系统主体置换条件。

在改造过程中,水厂电仪车间严格按照施工改造进度稳步推进改造项目。截至3月初,三套滤池PLC系统、控制柜更换,重新配线和控制组态、调试,操作站升级等改造工作全部圆满完成,改造后控制系统运行稳定,便于管理及维护,保证了供水装置生产安全稳定。

以上分类方案的优点在于可将原有按学科实验特点的各类安全培训,如生物安全、化学安全、压缩气体安全、放射性安全等,以损伤模式和程度的方式统一起来,减少培训次数与培训时间。且损伤模式与程度的分类也易引起被培训者的重视,达到更好的培训效果。在监督管理过程中,以伤害程度与模式分类有利于非专业人员进行监督管理,提高管理效率。不足之处是与其他分类一样,在具体执行中不易明确区分实验室所属类型。

采取整群抽样的方式,抽取广西某高校大学生进行内隐自杀意念的GNAT测量.共有283人参与测试,剔除实验结果无效数据15份,最终得到有效数据268份,其中男生105人,女生163人,平均年龄为(19.03±1.46)岁.所有被试均为右利手,视力及矫正视力正常,熟悉电脑的基本操作,之前未参加过类似实验.

 
沐风
《炼油技术与工程》 2018年第04期
《炼油技术与工程》2018年第04期文献

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