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掘进机刮板运输机现存问题分析及改进措施研究

更新时间:2009-03-28

掘进机主要运输部件为刮板运输机。首先通过截割部进行煤岩截割,其次通过耙爪装载,再经由刮板运输机送至机尾,最后将其配套并传输至带式输送机。随着掘进机功率的不断提升,其破岩的强度也逐渐增高,而伴随着一系列的问题逐渐产生,例如扬尘、卡链等。为了有效地对上述问题进行解决,文章从设备的设计方向出发,对其进行改进与优化,使其适应时下的需求变化。

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刮板运输机是掘进机最为重要的一个部件,其主要用于煤岩的运输,其构成部件分为五种,分别是驱动装置、油缸、中机架、刮板链以及机前部。

1 掘进机刮板运输机卡链问题

在井下煤矿工作的过程中,掘进机时常会出现卡链问题,经分析,该问题主要产生于岩巷掘进中,而在煤巷掘进中极少出现该类问题。由此可以看出,产生这类问题的主要原因就是岩巷岩石过硬,致使在设备进行工作时出现了卡链情况。卡链区域多发生于改向链轮组区域及下部链道区域。

经现场实际使用发现引发卡链的原因还有一种,该原因就是长期截割泥岩所引发的,在利用刮板输送机运输物料时,由于泥岩所产生的粉末遇到水时会变成泥浆,当其干燥之后,将会使得改向链轮组和下部链道区域都会塞满该物质,进而造成运行阻力的提升,最终产生卡链现象。

原设计中改向链轮组区域开口较大,装载机装载物料时,物料很容易填塞该项链轮组区域,在运输机工作时,链轮的主要运动方向为上部链道向移动至掘进机后方。所以即便物料会填塞改向链轮区域,也会由运输机刮板将其刮出,并且将其传送到运输机链道中,对运输机的工作不会造成影响。但是岩石若较为坚硬且体积较大,利用上述方法将难以将其挤碎,进而令改向链轮组区被堵塞,致使刮板链被卡死。当工作人员发现卡链时,会采取反向运转刮板链的方法解决这一问题,但是该行为会导致物料塞入的总量明显提升,使得新的卡链问题随之出现,甚至会进一步加剧[1-5]

2 掘进机刮板运输机卡链问题改进措施

2.1 增强刮板运输机驱动马达驱动力矩

当遇到上述问题时,可以采用以下方法来解决:①为避免硬度较高且体积较大的岩石卡入改向链轮组区域,刮板链与改进链轮组之间的间隙应尽可能减小;②可制作专用盖板将改向链轮组区域进行封闭,从而防止大块岩石卡入。此外,对于整个下部链道区域被泥浆填满而导致卡链,可通过在刮板的两侧加装刮煤装置,在刮板运行期间可将溜槽内泥浆刮干净,进而可防止因整个溜槽底部区域泥浆过满而引发的卡链现象。

2.2 刮板运输机改向链轮组处的改进设计

新村沙夹泓水域东西长11km,南北宽0.4km,面积在4.2km2左右;北湖水域面积东西长9.3km,南北宽0.7km,面积在6.8km2左右。在崇明北部从庙港北闸至北六滧水闸50多km范围内无向外直排的排水口门,水闸外移改建一时无法实施的情况下,发挥新村沙夹泓、北湖两片水域的调蓄作用至关重要。建议管理部门将两片水域汛期日常水位控制在2.4~2.5m,遇强降雨等恶劣天气预排至2.2 m或者更低,当内河水位接近警报线时,果断向两片水域泄洪,以保障人民的生命财产安全。

驱动力矩不足是引起刮板运输机卡链的主要原因。为解决这一问题,可以将马达力矩增大。在原有设计中,所选的驱动马达主要为单液压马达驱动,因此可将其替换为双液压马达驱动从而实现马达驱动力矩增大。同时结合实际情况分析与校核驱动装置的承载能力,避免新增问题影响刮板运输机的正常运行。

(1)元素的相关性分析,Au与As、Ag、Sb的关系十分密切,表明矿体中的Au主要赋存在毒砂和辉锑矿中,同时也说明As、Sb对Au的找矿具有指示意义。

刮板运输机经过改进后,下链高度明显降低,并且卡链区也有所减小,与此同时,用盖板将改向链轮组铲尖区进行覆盖,避免改向链轮组区塞入大块岩石。并且用钢刷及时清理刮板链中的物料,物料运输完成后,将运输机中剩余物料用空转刮板进行清理,从而避免上述卡链现象的发生。

3 掘进机刮板运输机大坡度运输能力下降问题改进措施

在水平巷道中利用掘进机进行掘进时,刮板输送机通常与水平面存在一定角度,一般为8~11°,夹角的存在主要为物料的倾泻提供便利,当掘进机下山掘进,此时水平面与运输机的夹角进一步增大,煤岩运输阻力大大增加,影响物料的输送速率。

对于刮板运输机而言,其动力的改进可从两方面进行,一方面是进行马达扭矩的提升,而另一方面是进行设备角度的改变。可将掘进机刮板输送机设计为角度可调式,在下山掘进时调整刮板输送机角度,降低其与水平面夹角,在降低夹角后,其与刮板槽上物料之间的阻力会明显降低。

4 掘进机刮板运输机机尾扬尘问题改进措施

煤岩在通过刮板输送机机尾向后方转载机进行物料的运输时,由于两者之间存在着一定落差,从而使得扬尘问题的产生,进而造成了空气污染发生。为了避免该类问题,可在搭接点处设计密闭式控尘罩,外加合理的喷雾装置可以有效降低扬尘。

参考文献:

[1] 唐 钰,邴绍丹,郑晓东.EBZ160Z掘进机刮板运输机的设计[J].中国新技术新产品,2016(4):51-53.

[2] 胡 沛,赵 武,李 森,等.综放面刮板运输机“上窜下滑”机理分析与控制[J].陕西煤炭,2018(1):30-32.

[3] 张晓铖.刮板运输机电机烧毁原因探究及相关措施分析[J].机械管理开发,2017(10):49-51.

[4] 张 喆.矿用刮板运输机的常见故障与处理分析[J].内燃机与配件,2017(13):67-68.

[5] 闫慧斌.浅谈综采工作面刮板运输机的安装及试运转[J].机械管理开发,2017(1):72-75.

 
宋龙飞
《煤》 2018年第05期
《煤》2018年第05期文献

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