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某型发动机主轴轴承钢球表面剥落分析

更新时间:2009-03-28

1 前言

发动主轴轴承一般在研制过程中需进行耐久性试验,根据试验大纲要求,对某型发动机三支点轴承开展750h试验机鉴定试验,试验后发现15粒钢球中 1 粒钢球表面出现 2 处剥落(位置相对),该轴承为外引导双半内圈角接触球轴承,见图 1。内、外圈及滚动体材料为8Cr4Mo4V,保持架材料为40CrNiMoA,表面镀银。轴承试验条件见表 1。

 

表1 轴承试验条件

  

试验条件 数值工作负荷 径向/N 90~646轴向/N 646~4 342内圈转速/r/min 28 002~40 320滑油牌号 4050供油方式 喷射润滑滑油流量/L/min 2.0+ 0.2供油温度/℃ 135±5滑油滤过滤度/μm ≤70 0

  

图1 轴承结构及零件三维图

2 分析过程

2.1 外观检测

15粒钢球中 1 粒钢球表面存在两处剥落区,两处剥落位置大致相对,其中一处剥落区近似呈“X”型,大小约4.1mm×1.4mm,剥落区附近存在一条环带;另一处剥落区近似呈蝴蝶状,大小约2.7mm×1.8mm,见图 2、图 3。

  

图2 钢球表面剥落痕迹(Ⅰ)

  

图3 钢球表面剥落痕迹(Ⅱ)

2.2 扫描电镜观察

剥落痕迹(Ⅰ)近似呈“X”型轮廓,由四条近乎直线裂纹组成,且呈现以裂纹为源区向一侧或两侧剥落延展之特征,源区部分区(A区)域可见密集细小孔洞+光滑表面+多颗粒堆积的混合形貌;扩展区存在一定磨损,部分区域微观下呈现解理特征,放大后细密、破碎的疲劳条带形貌清晰可见,见图 4。

1.以小组为单位读出各自的草稿,互相提意见作修改(让学生手头上有一份修改提纲指导他们如何对句子、段落和篇章的那些特点进行检查和改进)。

 
  

图4 剥落断口形貌

2.3 能谱检测

对钢球剥落源区光滑表面能谱检测发现,除含有基体元素外,可见异常的 P元素,见图 5。

  

图5 钢球剥落源区能谱

2.4 组织结构检测

在该项目中通过采用支盘施工工艺,有效地解决了3根单桩无法插入岩体,达不到设计要求的难题,避免了基础重新设计、工期延长等一系列问题,同时还体现出成桩工艺适用范围广、适应性强、经济效益显著的特点,在实际施工中有很好的推广应用价值。

  

图6 剥落区(Ⅰ)截面形貌

  

图7 钢球心部显微组织

3 失效分析

钢球用原材料冶炼加工过程:真空感应—真空自耗—锻造—轧制—拉拔。经分析判断,真空自耗在热封顶过程中,杂质元素一般偏聚在铸锭头部,偏聚的 P元素扩大了凝固温度范围,凝固时降低了补缩能力,导致自耗铸锭头部会形成一定深度的缩孔。缩孔在开坯后进行了切除,并对坯料进行了超声波探伤,但由于坯料端部探伤存在盲区,导致未切除干净的缩孔遗留到成品料端部。

钢球剥落断口扩展区呈破碎的疲劳条带形貌,失效性质为疲劳。钢球剥落源区呈现光滑凝固表面,判断该缺陷为原材料内部缺陷。

剥落区(Ⅰ)截面存在四条裂纹,裂纹长约1mm,裂纹曲折延伸向钢球内部扩展。剥落区边缘未见非金属夹杂缺陷。将试样采用硝酸酒精腐蚀后进行金相组织观察,剥落坑附近未见烧伤,剥落区边缘显微组织与心部组织一致,均由针状马氏体+碳化物组成,碳化物尺寸及分布均匀,见图 6、图 7。

轴承工作时,钢球内部原材料缩孔缺陷位置受交变载荷作用,内部缩孔缺陷开始向钢球表面扩展,最终形成钢球表面细小裂纹及疲劳扩展,导致材料剥落。

在进行新课前,学生已掌握了借贷记账法的基本知识,本课的教法为任务驱动法,学法为自主探究法、小组合作法。教学目标设计为:知识目标为理解会计分录的概念以及种类,明确会计分录的三要素;能力目标是能够熟练地对经济业务进行分析;德育目标为感受小组合作学习的乐趣。

4 预防措施

铸锭开坯切头、尾后,对坯料增加低倍检测,保证铸造残余缩孔完全切除,检测合格后进行轧制。

5 结束语

通过上述轴承失效事例可知,原材料质量对于轴承质量的影响是先天性的,需要特别重视,在源头上消灭废品,避免轴承事故的发生。

 
徐雷,张廷勇,葛泉江
《哈尔滨轴承》 2018年第03期
《哈尔滨轴承》2018年第03期文献

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